2024年以來,泰和公司以提升經(jīng)濟效益為核心,以算賬經(jīng)營為指導(dǎo),積極構(gòu)建成本效益分析模型,采取柔性生產(chǎn)經(jīng)營機制,推動“四種經(jīng)營理念”落地落實。
用“緊日子”過“好日子”,降低成本增效益。泰和公司聚焦優(yōu)化原料供應(yīng)鏈與成本控制策略,深入調(diào)研原料市場,拓展原料采購的范圍,掌握各礦點煤質(zhì)、價格、庫存等第一手信息,以神木地區(qū)煤礦為核心,將采購網(wǎng)絡(luò)擴展至內(nèi)蒙古及府谷地區(qū),原煤供應(yīng)商數(shù)量同比翻了一番。多礦點靈活采購符合標(biāo)準(zhǔn)低價煤,高價煤采購比例降低至15%,擴大地方煤礦采購比例,將地方煤礦參配比例提高在50%以上,多措并舉降低原料采購成本,較市場價低10-20元/噸,實現(xiàn)降本約705萬元。
用“營銷”思維抓“生產(chǎn)”,嚴(yán)控質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)品。泰和公司利用關(guān)鍵指標(biāo)控制法,從原料煤入場質(zhì)量化驗到生產(chǎn)工藝管控對原料進行全方位監(jiān)控,確保摻燒配比最佳,有效將入爐煤灰分控制在6%以下,力促蘭炭產(chǎn)品灰分控制在8.5%以下。其中,蘭炭中料灰分控制在8.34%以內(nèi),較同行業(yè)低1.47%,獲得客戶質(zhì)量考核10元/噸獎勵。結(jié)合公司裝置實際,持續(xù)推進煤焦油產(chǎn)率提升攻關(guān)項目,破解裝置運行瓶頸問題。通過大修2臺橫管冷卻器、增加1臺電捕焦油器,凈化煤氣純度,改造和投運氨水池,煤焦油與氨水靜置分離時間由原來的不足4小時延長到6小時以上,煤焦油產(chǎn)率有了明顯提升。
用“乙方”思維做“甲方”,提升售價添利潤。泰和公司通過細(xì)分產(chǎn)品市場,進行精細(xì)化管理,將大料、焦面客戶由原來單一化工面,擴展到鑄造業(yè)、水泥、型煤等行業(yè),小料產(chǎn)品則運銷海外,實現(xiàn)公司出口業(yè)務(wù)零突破。同時,建立了公司半周客戶回訪機制,清單式管理,差異化服務(wù),明確責(zé)任人,確保及時響應(yīng)客戶疑問。創(chuàng)新營銷模式,針對不同產(chǎn)品,采取鎖價鎖量、量價掛鉤、單一定價方式,靈活銷售,實現(xiàn)產(chǎn)品售價有效提升。蘭炭產(chǎn)品售價較同行業(yè)高46元/噸,累計創(chuàng)效552萬元。
用“賺錢”思維去“花錢”,提質(zhì)增效穩(wěn)增長。“我建議峰谷平電價差值,將石灰裝置的卸灰閥、原料上料時間進行了錯峰調(diào)整,節(jié)約電費。”“針對空壓機夏季頻繁跳車問題,我建議通過制定降溫方案,對空壓機散熱器進行外引遷移改造。”等等。在泰和公司經(jīng)營分析會上,大家集思廣益致力于用“賺錢”思維去“花錢”,從電費、安全、經(jīng)營、技術(shù)革新等方面控成本、提效率、增效益,以管理之“手”擠干成本“水分”。據(jù)該項目負(fù)責(zé)人介紹道,“自錯峰用電以來,節(jié)約電費4.3萬元;淘汰50臺高耗能電機,年節(jié)約電能42.5萬kW·h,實現(xiàn)降本25.49萬元,僅電費每年可節(jié)約29.79萬元。”(葉萍 白嬌嬌)